Apr 21, 2022
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沈陽(yáng)華晨金杯汽車有限公司
3.對(duì)策實(shí)施,為了讓該項(xiàng)目順利進(jìn)行,我們制作了對(duì)策實(shí)施計(jì)劃。
根據(jù)實(shí)施計(jì)劃,我們對(duì)工作進(jìn)行了分工。
首先,觀察了模具狀態(tài),用將近一周的時(shí)間完成了輔助裝置圖紙的繪制,并完成了圖紙會(huì)簽工作。
然后,由機(jī)加人員按照?qǐng)D紙加工輔助裝置。
在技術(shù)人員的指導(dǎo)下,僅用了20天時(shí)間,模具維修人員就安裝了輔助裝置,并調(diào)試了模具。
同時(shí)設(shè)備工程師更改了機(jī)器人的工作程序,在連線的情況下壓制出成品件,并由質(zhì)量工程師確認(rèn)合格。
最終,全部實(shí)施工作按期完成。
輔助工裝及模具調(diào)試費(fèi)用僅450元人民幣。
四、改造的效果
通過(guò)此次整改,我們使翼子板能夠順利進(jìn)行自動(dòng)化連線生產(chǎn)。
我們采取了最有效,且整改費(fèi)用最低方式,解決了實(shí)施自動(dòng)化生產(chǎn)過(guò)程中的難題。
避免了手工生產(chǎn)的各項(xiàng)問(wèn)題,大大降低了沖壓件的返修率、廢品率,并使沖壓件質(zhì)量及生產(chǎn)效率得到顯著提高,超過(guò)了制定的目標(biāo)。
同時(shí),由于實(shí)行了自動(dòng)化生產(chǎn),人力資源也得到節(jié)約,班組人員由原來(lái)手工生產(chǎn)的44人減少到現(xiàn)在的20人。
翼子板的生產(chǎn)已經(jīng)完全滿足生產(chǎn)要求。
2.有形效益核算。
2.1生產(chǎn)速度由原來(lái)的100件/h,增加到現(xiàn)在的220件/h。
按年產(chǎn)30000輛臺(tái)車算,可節(jié)約臺(tái)時(shí):327.28小時(shí)節(jié)約成本:327.28X531元/h=17.4萬(wàn)元(當(dāng)時(shí)價(jià)格)
2.2返修率由原來(lái)的40%,降至現(xiàn)在的5%;
節(jié)約成本:30000X2X(40%-5%)X1/6小時(shí)X10元=3.5萬(wàn)元(當(dāng)時(shí)價(jià)格)
2.3廢品率由原來(lái)的3%,降至現(xiàn)在的0.96%;
節(jié)約成本:30000X2X(3%-0.96%)X60元=7.3萬(wàn)元(當(dāng)時(shí)價(jià)格)
2.4輔助工裝及模具調(diào)整費(fèi)用:0.045萬(wàn)元(當(dāng)時(shí)價(jià)格)
累計(jì)年節(jié)約成本:13.1+4.7+9.8-0.045=28.16萬(wàn)元(當(dāng)時(shí)價(jià)格)
3.無(wú)形效益。
3.1生產(chǎn)的安全性大大提高,生產(chǎn)過(guò)程中造成的人員傷害幾乎降低為“零”。
3.2生產(chǎn)翼子板的產(chǎn)前準(zhǔn)備時(shí)間大大縮短。
3.3節(jié)省了人力資源,自動(dòng)化生產(chǎn)消除了人員浪費(fèi),同時(shí)也消除了工資、培訓(xùn)等各方面的浪費(fèi)。
3.4實(shí)現(xiàn)華晨集團(tuán)控股有限公司沖壓車間“10”線所有沖壓件全部自動(dòng)化生產(chǎn),生產(chǎn)工藝取得一致性。
3.5由人為因素造成的模具損壞事故大大降低。
October 26, 2016
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